Extraits
du journal agrémenté de photos additionnelles
[...]
05-FEV-2013
[...]
Comme je suis stressé et mentalement
faible depuis plusieurs mois, j'ai fait mon humain avec un
côté féminin et j'ai craqué pour une
perceuse à colonne "de précision" (amateur, restons
raisonnable). Avec mon forfait gratuit_1_mois_d'essai_Premium de chez
Tatazone, je serai livré demain. A noter qu'il s'agit du premier
produit allemand made in China que je trouve moins cher en France qu'en
Allemandie.
[...]
06-FEV-2013
[...]
"Ce que le futur vous promet, la Poste vous
l'apporte". La perceuse a bien été livrée. Il
s'agit d'une Bosch PBD 40 avec variateur, pointeur laser, mandrin
à serrage rapide, éclairage par led, made in China... Il
était tard. Je vous ferai une photo sans doute bientôt. Je
l'ai déballé pour tâter le mandrin. Grosse
déception. La soi disante perceuse de précision accuse un
jeu radial au mandrin perceptible à la main. Je vais tacher de
regarder cela en détail ce weekend.
J'ai mis un long fôret à bois de 16 mm
dans le mandrin. La pointe bouge de 1 mm. Perçage. Au pied
à coulisse le fôret fait 16.03 mm et le trou 16.18 mm soit
au moins un jeu radial de 0.075 mm. Comment voulez vous que je fasse un
axe de pliant un peu précis avec ça? Bon je sortirais le
comparateur avec le pied magnétique kivabien. Si cela se
confirme, que faire? Je renvois, je récupère mon pognon
ou j'en reçois une autre avec 50% de chance d'avoir un mandrin
aux fraises encore? Ou bien j'ouvre et j'essaie de voir ce que je peux
améliorer?
07-FEV-2014
[...]
Revenons à la perceuse Bosch PBD 40. De
rapides recherches sur le Net révèle que mon cas n'est
pas isolé... Mais bien de série. La broche accuse un jeu
radial trop important pour un produit de cette gamme. Une demande
d'échange ne m'apporterait sans rien de plus. Demain je tacherai
d'aller tâter la broche d'un autre exemplaire en magasin histoire
de se faire
une opinion. Que faire? Récupérer le pognon et changer de
crémerie? C'est dommage car cette perceuse a bien des avantages:
la puissance, la mesure de profondeur, le laser, le variateur. Par
exemple l'équivalent Proxxon, spécifiquement dite de
précision, ne fait qu'un tiers de la puissance, possède 3
vitesses par courroie, peinera à partir de 6 mm dans l'acier et
coûte 30% de plus.
Evidemment ce n'est pas le but lors d'un achat en
neuf, mais si j'arrivais à la modifier pour améliorer le
guidage en rotation de la broche?
08-FEV-2014
Aujourd'hui je suis allé acheter une autre
machine, à bois cette fois. Une dégauchisseuse raboteuse
en promotion en Allemagne. Je savais que j'allais également
pouvoir admirer une perceuse Bosch PBD 40 car elle était
également en promo. En fait il y en avait deux en exposition.
C'était bien ce que je craignais. Les deux broches accusent le
même genre de jeu radial que la mienne. Une réclamation
pour un échange n'apporterait rien. Se faire rembourser?
Sur ces deux modèles en
magasin, le jeu radial de la broche est
bien palpable à la main nue.
09-FEV-2014
[...]
En parallèle j'ai fait quelques mesures sur
la précision radiale de la broche de la Bosch PBD 40. Toujours
avec ma base et mon comparateur, que vous avez déjà pu
voir sur mon autre site,
Isatis
mécanique.
Un fôret de qualité de 100 mm dans le mandrin, j'ai mis le
comparateur à 0 environ 10 mm sous le mandrin.
(notez qu'ici il faut théoriquement ajouter la dispersion de
montage démontage dans le mandrin: eh oui, pourquoi
le fôret reviendrait-il exactement toujours dans la même
position avant et après un démontage?)
En forçant un peu en bas du fôret, l'aiguille devie de
0.35 mm. Avec le bras de levier, je vous laisse
estimer de combien la pointe se déplace...
Ici le mandrin tourne. L'aiguille indique un jeu radial d'à
peine 0.01 mm. Donc laisser à elle seule et sans
effort la broche tourne rond. C'est bien mais la réalité
d'un perçage est tout autre.
Ici je perce un simple morceau de bois et le fôret devie de 0.06
mm en haut, soit en bas...
Beaucoup plus! L'effort est faible, je vous laisse imaginer dès
que ça devient sérieux, dans de l'acier
par exemple.
10-FEV-2014
[...].
Mes travers de gosse me reprennent. "Faut toujours
qu'il démonte tout celui-là disaient ma mère et ma
grand-mère à l'unisson". Cette dernière me
prédisait d'ailleurs souvent un avenir d'ingénieur...
Alors ce qui est cool avec une marque
réputée, c'est qu'il y a un SAV et un vrai programme de
pièces détachées. Ce qui oblige à concevoir
les binious de façon à ce qu'ils soient
démontables. Sans compter qu'on trouve des plans
éclatés sur le Net. Bref j'ai démonté ma
toute nouvelle perceuse PBD 40. Oui je sais...
Démontage assez facile, un tournevis Philips
n°1 suffit avec la clé Allen fournie pour le volant.
Quelques petits tournevis plats peuvent aider par ci par là. Je
suis donc arrivé assez vite jusqu'à la broche. Je pense
que je ferai une petite page spéciale d'ici peu. Dedans c'est
pas mal fichu: l'affichage de la fréquence de rotation
résulte d'une mesure faite directement par un capteur inductif
sur la broche, la mesure digitale de profondeur est faite avec une
belle règle "sinus" (une mesure inductive par
incréments), la petite boîte de vitesses est en alu
coulé coquille sous pression, de l'acier pour toute la
pignonerie, des vrais roulements à billes, crabots basiques,
baladeur, petit joint plat d'étanchéité, non
ça fait plaisir... Old school quoi, ce qui me fait penser que la
conception a bien été faite en Allemagne ou tout du moins
en Europe.
J'ai dû m'arrêter à la broche car
il me faut une pince à circlip dont je ne
disposais pas pour la déposer. Pour le moment, je peux dire que
- la broche est guidée en bas par un roulement à billes
à contact radial avec joint d'étancheité: de tels
roulements présentent toujours un jeu qu'on appelle "rotulage"
ou plus exactement déversement. C'est ce jeu qui permet le
montage par paires car des paliers ne sont jamais parfaitement
alignés. Les roulements ont des classes de jeu: normal,
réduit (machines-outils), élargi (boîte de vitesses
avec grands arbres, carter alu et dilatation importante à cause
de gros écarts de température de fonctionnement etc). Ces
roulements sont en principe faits pour supporter uniquement des charges
radiales et aucune axiale mais on s'est aperçu qu'ils s'en
accommodaient bien dans certaines limites. Ce qui permet des montages
très économiques. Pour la PBD 40 comme pour toute
perceuse, l'effort sur la broche pendant le perçage est
principalement axial et ce roulement prend tout dans les dents, ce qui
devrait l'user prématurément et augmenter encore son jeu.
- à manipuler la broche seulement montée dans son
roulement, je sens un jeu interne (rotulage) de plusieurs
degrés. Est-ce voulu pour la montabilité ou bien le
roulement est-il de qualité médiocre? Le rotulage est
aussi plus important de gauche droite (perceuse vue de face) que
d'avant en arrière. Cela indiquerait que le logement du
roulement n'est pas parfaitement cylindrique mais ovale et que la bague
extérieure se déplace aussi dans ledit logement.
- en haut la broche est guidée par une minuscule douille
à aiguilles sans bague intérieur: un tel roulement
n'offre pas un guidage en rotation phénoménal à
cause du jeu qu'il faut prévoir entre arbre et
éléments roulants afin de permettre le montage. Par
contre il supporte de grandes charges radiales dans un encombrement
minimum et absolument aucune charge axial (normal car ainsi la broche
peut un peu s'allonger en chauffant tout en coulissant sans effort dans
la douille.
Plan sur la comète avant d'aller au lit
- trouver un roulement bas de meilleur qualité/facture avec un
jeu interne bien moindre
- si le logement n'est pas cylindrique, utiliser de la colle à
roulement
- remplacer la douille à aiguilles supérieure par un
autre roulement à billes (modif du carter etc...)
Capot droit déposé. Les photos sont là pour
m'aider au remontage.
.
Détail des connections au dos de l'écran LCD
Désaccouplement moteur-boîte.
Carter de boîte retiré, on voit la broche cannelée
avec un pignon fou
et le baladeur avec ses crabots.
Au fond, le douille à aiguilles qui sert de palier
supérieur.
Tâtage du jeu/rotulage du palier inférieur: y en a...
11-FEV-2014
Encore des frais... Je suis allé chez mon
marchand de machines outils local pour acheter un étau de
précision pour la perceuse. Il a trois faces usinées ce
qui permet de le positionner avec précision sur les 3 axes. Mors
de 80, course de 73 mm, ça devrait suffir pour la plupart des
bricoles
coutelières. [...]
Avec une pince à circlip j'ai fini par
démonter la broche de la perceuse Bosch PBD40.
- le roulement à billes inférieur est monté
légèrement serré aussi sur la bague
extérieure
- le roulement à billes inférieur porte l'inscription
6002RS XF. Je suppose qu'il est chinois. C'est un 15 X 32 X 9 avec 2
joints d'étanchéité
- le logement du roulement à billes inférieur ne semble
pas présenté de défaut de cylindricité
visible (plus de jeu gauche droite qu'avant arrière)
-j'ai placé la broche dans la douille à aiguilles,
histoire d'apprécier le jeu à cet endroit. La broche
rotule beaucoup mais le jeu entre l'arbre et les aiguilles
elles-mêmes semble minime. Sans démontage de la douille,
il semble que ce soit une 8 X 12 X 8 [mm]
J'ai fait une demande de devis en ligne pour un 6002
2RS de marque avec jeu interne réduit C2 et une douille à
aiguilles de marque (SKF, INA, SNR, NTN, etc).
12-FEV-2014
A l'usine aujourd'hui il m'est venu une idée.
Aller à la maintenance et prendre n'importe quel roulement pour
tâter à la main le jeu interne. Le mécano m'a
demandé quel roulement je voulais voir et alors à tout
hasard j'ai dit "6002 2RS". Et il se trouve que l'ordi du stock en
affichait plus de 60 en stock. Du coup le mécano m'en a fait
cadeau. Pour info, le soft indique que ma boîte les achète
pour 1.56 EUR pièce...
Mon modèle de référence neuf
est de marque SNR (cocorico). A la main je ne sens pas le moindre jeu.
Ce roulement a un jeu interne standard, dit parfois CN. Pour sa taille
le jeu interne standard est de 0.003 à 0.018 mm. Un jeu
réduit de type C2 sera de 0 à 0.009 mm. Un CN
suffira-t-il déjà à améliorer la
précision de la broche de la perceuse?
Mme Harel de la boutique "Tous Les Roulements"
m'avait déjà répondu à 8h10 ce matin.
Toujours aussi efficace cette dame. Un 6002 2RS en jeu réduit C2
n'existe pas sur le marché. Il faut prendre un standard et le
faire mettre en jeu C2. Le coût TTC tout compris est de 30 EUR
(pour comparaison pour le particulier de base comme moi un 6002 2RS de
marque se trouve dans le commerce entre 5 et 10 EUR environ selon les
sources). La douille à aiguilles tout à fait standard est
à 6 EUR. Ajoutez les frais de port de 9.60 EUR et vous savez
tout.
Curiosité: comment fait-on pour
réduire le jeu interne d'un roulement? Ajouter de la
matière n'est pas possible... Je suppose qu'on le démonte
et qu'on lui place de nouvelles billes un chouilla plus grosses. Reste
que -si on n'a pas de chance ou l'inverse-
- on pourrait avoir en magasin un 6002 2RS CN avec un jeu interne de
-par exemple- 0.006 mm (tout à fait dans la tolérance) et
- en fabrication spéciale un 6002 2RS C2 avec un jeu interne de
-par exemple- 0.008 mm
Ce serait ballot. On va donc réfléchir...
En attendant puisque j'ai eu un roulement gratuit,
je pourrais en première approche, le monter en lieu et place de
l'original et voir avec le bras de levier de la broche si le jeu est
sensiblement réduit ou pas. Pour revenir au roulement d'origine,
en saisissant la bague extérieure à la main, je sens
encore et toujours une grande différence de jeu entre midi et 6
heures et 3 heures 9 heures... Personne ne peut me faire croire que
cela est normal. Lorsque j'essaie de replacer la bague
extérieure dans son logement, elle semble vouloir entrer sur
deux points diamétrialement opposés et coincer sur les
deux points à 90° de la ligne formée par les deux
premiers. Le logement n'est-il pas parfaitement cylindrique non plus?
[...]
15-FEV-2014
[...] J'ai fait cela pendant mes bricoles sur la
perceuse Bosch lorsque la broche était au congélateur.
Alors au sujet de la perceuse j'ai continué
mes petits tests d'amélioration. J'ai déposé le
roulement à billes d'origine avec un extracteur en tirant sur la
bague extérieure (ce qu'il ne faut pas faire car à
présent il est foutu c'est sûr; mais mon
décolle-roulement était trop grand pour prendre appui sur
la bague intérieure). Le remontage du roulement fut enfantin
avec l'aide d'un peu de température
- broche au congélateur vers -18°C et roulement sur mon
poele à granulés vers 40°C: remise en place à
la main sans le moindre outil (mais une douille longue de 16 mm pour
bougie eut été idéale pour taper sur la bague
intérieure de 15 mm)
- broche et roulement à nouveau à -18°C et chauffage
très modére du bati en alu vers 70°C avec la lampe
à souder: idem, remise en place à la main.
Autant en main les deux roulements
présentaient des jeux sensiblement différents tels que
ressenti par la main seule, autant une fois en place la "nouvelle
broche" semble rotuler autant que l'ancienne. Je confirme encore que le
jeu est bien plus important de gauche à droite que d'avant en
arrière. La cylindricité du logement est remise en cause.
Colle à roulement?
Ensuite j'ai essayé de faire un montage
à blanc de la boîte. Je crois qu'à la fermeture
définitive je vais en chier des ronds de chapeaux: 3 arbres
à aligner plus un crabot à engager... Ici j'ai choisi la
facilité et j'ai tout sorti de la boite pour remonter la broche
seule entre son roulement et sa douille à aiguilles. La
différence de jeu est sensible. Au départ j'ai cru qu'il
n'y avait plus aucun jeu, mais en forçant un peu j'ai pu le
sentir à nouveau, bien plus faible qu'avant.
Si la douille à aiguilles est du même
acabit que le roulement d'origine, il y a sans doute un peu de jeu
à sortir ici aussi. Tant que j'y suis, autant mettre le maximum
de mon côté avant le remontage définitif. Je crois
donc que je vais commander la douille et le roulement à jeu
réduit chez Mme Harel.
Tirer sur la bague extérieure pour déposer la bague
intérieure fait passer l'effort par les billes qui
vont marquer définitivement les chemins de roulement. Ne jamais
remonter un roulement déposé de la sorte.
Le roulement d'origine: la coloration indique qu'il ne porte pas de
façon répartie sur tout l'alésage,
d'où mon questionnement sur sa cylindricité.
L'origine (Chinois sans doute), le SNR (Français Môsssieu,
en mode Montebourg)
Au remontage il faut faire passer l'effort sur la bague a serrer. Ici
une douille de 16 mm qui se sera
révélée inutile avec l'aide du congélateur
(montage à la main)
17-FEV-2014
Alors il faut que vous le sachiez, je suis un sale
con susceptible, qui a sa fierté. Le ton de la réponse
à ma commande de roulement m'a fait changé mon fusil
d'épaule. Hors de question pour moi de filer mon pognon à
quelqu'un qui s'adresse à moi de la sorte.
Parfois cela a du bon, ça vous force à
fouler d'autres routes. Je vais garder mon roulement à billes du
boulot SNR 6002.RS qui a l'air très bien. C'est la douille
à aiguilles en haut qui a par construction plus de jeu interne
qu'un roulement à billes de base que je vais changer. En effet
l'arbre doit s'y engager assez facilement. Un roulement classique
serait plus précis mais supporte moins de charge radiale. Mais
pour qui a déjà calculé des montages de
roulements, je vous assure que la douille du haut a une durée de
vie qui risque de tendre vers l'infini vue la faiblesse de la charge
radiale qu'elle doit subir.
Bref j'ai cherché s'il existait un roulement
à billes de type 8 X 12 X B. J'en ai trouvé deux avec
B=2.5 ou 3.5 mm. La charge dynamique de base n'est pas donnée
mais elle doit être assez faible. Par contre aucun risque de
vitesse limite trop faible. La broche tourne à maximum 2500
tr/min, une broutille pour un roulement.
Dernière version du projet: monter deux
roulements à billes 8 X 12 X 3.5 en tandem en haut de la broche
afin d'avoir un montage hyperstatique, ce qui devrait induire un
guidage très précis en rotation. J'ai commandé mes
deux petits roulements dans une autre crémerie pour moins de 10
EUR port compris. Par contre il ne sont pas de marque. Ils ont
été expédiés aujourd'hui. On verra le
moment venu si les jeu internes sont acceptables, si les bagues
intérieures et extérieures sont montables (logiquement
serrées sur l'arbre, avec jeu dans l'alésage de la
boîte). Outre le prix plus faible qu'un 6002.RS C2, le
délai est également plus court, ce dont ma table de salon
sera reconnaissante.
19-FEV-2014
Au courrier il y avait aujourd'hui
[...]
- les deux petits roulements à bille 8 X 12 X 3.5 pour le palier
supérieur de la broche de la perceuse Bosch PBD40
Ne sont-ils pas choux?
22-FEV-2014
J'ai remonté à blanc la boîte de
vitesses de la perceuse Bosch PBD40, histoire de lever des loups. Bon
ça ira. Les deux petits roulements 8 X 12 X 3.5 se montent
très légèrement serrés sur le bout de la
broche. De ce côté ça va. Reste maintenant à
voir comment ils se comportent dans le logement de la douille à
aiguilles. Et pour l'instant je n'ai pas réussi à la
démonter. Juste à péter les
extrémités de mes pinces à circlips chinoises "du
camion".
23-FEV-2014
[...]
Ensuite j'ai longuement galéré pour
extraire la douille à aiguilles
du palier supérieur de la broche de la PBD40. J'ai tenté
en vain
d'accrocher la douille avec un taraud, une queue de cochon/tourne
à
gauche afin de tirer dessus. Rien à faire, même avec de la
chauffe
modérée (70-120°C). Changement de braquet: un vieux
truc de mécano pour
les objets dans des trous borgnes: y mettre des copeaux de savon et
taper dessus avec la pige la plus proche du diamètre qui y
rentre (dans
mon cas 8 mm): le savon va derrière la douille et finit par la
forcer à
sortir sous l'effet de "coin hydraulique". Peine perdue aussi. J'ai eu
trop peur de fissurer le fragile petit carter en alu. Je me suis donc
résigné à percer le dos du bossage du trou borgne,
au niveau du
diamètre de l'alésage. Là il a suffit de prendre
un chasse-goupille de
3 mm et l'affaire était dans le sac.
Vérif rapide: les roulements se montent sans
trop forcer sur
l'arbre ainsi que dans le logement. Nettoyage de la boîte,
remontage
(plus facile que prévu), essai de rotation de la broche:
- plus de jeu
- des points durs à la rotation, sans doute à cause de
l'hyperstatisme que j'ai
introduit. Je compte sur la graisse et le puissant moteur pour que tout
cela s'usine un peu les uns les autres.
- bouchage du trou percé avec un peu de silicone
- bourrage de graisse standard
- remontage complet, essai, terminé. Machine à broche
précise bonne
pour le service dans les ateliers Isatis Mécanique et
Coutellerie.
- évidemment il reste du jeu dû au guidage à
présent.
Petit perçage à 3 mm et coup de chasse-goupilles. La
douille d'origine porte l'inscription HKO 808
Il suffit de remonter les 3 arbres (entrée, sortie, commande de
baladeur) et de remettre le carter
de la boîte par dessus.
Mais avant montage en tandem des deux petits roulements.
Avec tout
l'hyperstatisme que j'ai introduit dans la boîte, je n'arrive
plus à passer les vitesses avec le sélecteur en
plastique. je sens que si je force c'est le sélecteur qui va
lacher. Je ne l'ai donc pas remonté. Je manipule la
boutonnière (trou oblong) dans la tôle du baladeur avec un
tournevis. Il faut absolument que la machien accumule les heures de
service pour rôder mon montage.
22-NOV-2015
Voilà quelques mois que la vitesse
sélectionnée saute toute seule. Je dois aussi moins
forcer avec
le tournevis pour la ré-enclencher. Je vais donc tenter de
remonter le sélecteur, celui-ci assurant aussi le verrouillage
(bille+ressort d'indexage.)
29-NOV-2015
Hier la perceuse m'a trop fait suer, j'ai
remonté le sélecteur ce matin. Le passage de la petite
vitesse (la "1" qui va jusqu'à 800 tr/min environ) semble
difficile, j'ai donc juste remonté le sélecteur en
position "2". Sa bille d'indexage empêche la vitesse de "sauter"
sous le simple poids du baladeur dans la boîte.
Ne pas perdre la bille!
06-MAR-2016
Extrait du journal.
Me suis aussi enfin penché sur le cas de ma
perceuse Bosch PBD 40 qui
refuse de fonctionner. Depuis le début de l'hiver, elle avait
des
démarrages laborieux. Souvent il fallait que je lance la broche
à la
main et enfin elle était partie. Dans ces conditions j'ai
toujours
aperçu de gros arcs électriques au travers des
aérations du capot
supérieur. J'ai mis cela sur le compte d'humidité dans le
garage. J'ai
donc soupçonné les charbons. J'ai ouvert le capot
supérieur et j'ai
arrosé le collecteur de spray de contact. Essai. Rien. Merde
alors. Je
cherche un truc simple: peut-être l'interrupteur rotatif? Un truc
qui
aurait crâmé à cause des étincelles et d'une
surtension? Bon tant que
je suis sur le collecteur je démonte le premier charbon pour le
nettoyer. On ne sait jamais. Deux vis cruciformes plus tard (Philipps
00). Je nettoie le collecteur et la face avant du charbon. Je remonte.
Essai. Rien. Bon ce sera plus compliqué que prévu, le
courage et
l'envie me fuient doucement. Aller, on est rigoureux on nettoie aussi
l'autre. Tiens? Le charbon ne pousse pas. Il est coincé. Yes!
J'étais
presque sûr d'avoir trouvé la panne: cela explique aussi
les arcs et
maintenant que "l'entrefer" est trop grand au lieu du contact, ben
ça
marche pu... Je décoince, je nettoie, je remonte. Essai. Yes!
Elle
marche comme avant, pas la moindre étincelle. Suis content tiens!
Le charbon en graphite devrait
dépasser d'au moins 15 mm, poussé par son ressort. Ici
rien.
Notez que je n'ai pas trouvé la raison du coincement (sauf que
c'est du made in China?)